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        高爐煤氣干式除塵器技術的應用前景-泊頭市一恒除塵設備有限公司

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        高爐煤氣干式除塵器技術的應用前景

        發布時間:2012/8/27 9:01:58
        我國高爐煤氣采用干式布袋除塵煤氣質量好,且穩定,具有節能、省投資、降低生產經營費用和解決環保問題等優點,是高爐煤氣凈化技術的發展方向。大型高爐爐頂壓力高,操作穩定。
        我國高爐煤氣袋除塵技術從1974年在河北泊頭鐵廠l3M3級及以下高爐已普遍采用并日趨成熟。它們的共同特點是全干式布袋除塵工藝流程,沒有濕法除塵系統奮用。以一座300m3高爐為例,與傳統的濕法除塵系統相比,每年可節約工業用水30萬噸,若不循環使用達300萬噸,省電100萬度左右,降低生產經營費用(55%以上)和環保治理費用。凈化煤氣含量低、含水量少、濕度高、質量穩定,提高了煤氣熱值和顯熱,從而為高爐提高風溫,降低焦比增加產量創造了條件,因此,每年可獲得百萬元以上的經濟效益。系統投資可節省45%左右。多年的生產實踐結果表明,這項技術是節能、節水、節省投資和率的煤氣凈化,具有明顯的經濟效益、社會效益和環境效益。

        自河北涉縣高爐煤氣干式除塵試驗成功以后,干式布袋除塵瞍推廣全國中小高爐,成為一種煤氣除塵的全新工藝。近26年來這一技術已得到很大發展,20世紀80年代中期就用到300m3級高爐。煤氣量約5~8萬m3/h,頂壓0.05MPa左右。高爐煤氣采用干式布袋除塵煤氣質量好,且穩定,具有節能、省投資、降低生產經營費用和解決環保問題等優點,是高爐煤氣凈化技術的發展方向。大型高爐爐頂壓力高,操作穩定,配合余壓發電裝置(TRT)。采用干式布袋除塵工藝系統,能獲得更好的效果,是煉鐵節能方面的一項重要措施。

        干式除塵原理簡單,技術實踐比較復雜,這在煉鐵技術發展上是少見的。其他干式除塵如于式電除塵、沙層法除塵雖有報道,卻沒有達到實用階段。

        脈沖布袋除塵器

            脈沖除塵凈化高爐煤是20世紀90年代才試驗成功的,有很多優于大布袋的地方,目前正在迅速發展,有代替大布袋的趨勢。合肥水泥研究院環保所新研制的高爐煤氣脈沖布袋除塵器,綜合了分室反吹和脈沖清灰兩類收塵器的優點,克服了分室反吹清灰強度不足和一般脈沖清灰粉塵再附缺點,使清灰效率提高,噴吹頻率大為降低。收塵器使用淹沒式脈沖閥,降低了噴吹氣源壓力。這樣,設備運行能耗低,濾袋、脈沖閥有壽命延長,綜合技術性能大大提高。

        本系列收塵器設計新穎,與常規脈沖收塵器相比,有以下明顯特點。

        (1) 分室離線清灰,效率高,粉塵不再附。

        (2) 噴吹周期可比一般脈沖延長2倍以上。

        (3) 氣源壓力0.2—0.3MPa。

        (4) 濾袋和脈沖閥壽命提高2倍以上。

        (5) 過濾風速可達0.8m/min。

        (6) 濾袋袋口采用彈簧漲緊結構,拆裝方便,密封性好。

        (7) 電控PC機自動控制,清灰、卸灰、超溫報警。

        脈沖布袋除塵器為分室離線清灰,每室濾袋分成數組,每組數條。隨過濾過程的不斷進行,濾袋外表層積塵逐漸增多,從而使收塵器阻力升高,當阻力升至設定范圍時,清灰控清灰控制系統(PC機)發出信號。首先關閉切換閥打開脈沖閥,壓縮空氣通過噴管向每條濾袋噴射氣流,使濾袋產生變形、震魂,達到清灰的目的。清灰結束后,切換蝶閥再次打開,收塵器又進入過濾狀態,互不干擾,實現了長期連續作業,提高了清灰改果。因為它濾速高、體積小、操作方便。克服了大布袋上述的三個不足,使用后的廠家一般反映良好。

        以300M3高爐為例,脈沖除塵器特點如下:

        (1)  過濾風速平均0.8m/min,比大布袋提高60%—80%,因此濾布面積減少。同一高爐箱體數只有4~6個,減少30%以上。

        (2)  濾布壽命長,由于使用了高性能濾料,在頻繁反吹條件下壽命約為2-3年。工人不再頻繁檢查和換袋,免除了繁雜勞動,提高了煤氣質量。

        (3)簡化了設備與工藝,為操作與維修帶來很大方便。投資節省20%25%。提高性能、

        減少投資是這項技術創新帶來的變化。

        現有的300rTr3高爐反吹風大布袋除塵器箱體直徑、數量不變改為脈沖除塵即可用于500

        700m3高爐,因此脈沖除塵向更大高爐推廣沒有什么障礙。現在的380rrr3高爐9萬多煤氣量即采用脈沖技術,已經接近600m3高爐十多萬的煤氣量了。

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